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酒鋼日報訊 經過近一年的實驗推廣,宏興股份公司煉軋廠穩定轉爐操作、提高轉爐終點殘余錳含量項目獲得成功。終點錳指標提高了0.028%,累計產生效益達578萬元。項目的推廣為集團公司降低生產成本發揮了作用,也表明酒鋼轉爐冶煉技術水平和操作水平取得進步。
據了解,錳是鋼中重要的元素,在轉爐吹煉過程中大部分被氧化進入渣中,因此在冶煉終點時將鐵水中的錳盡可能保留在鋼水中,提高終點殘余錳含量,對于降低合金成本至關重要。
該廠技術管理人員在今年初綜合考慮各種因素,認為轉爐終點控制波動較大,有很大的提升空間,便著手組織實施該項目。技術人員對轉爐吹煉過程中錳的氧化與還原熱力學、終點殘錳影響、終點C含量影響等5個方面進行深入分析,最終提出從穩定轉爐鐵水條件,降低鐵水硅波動對轉爐操作的影響;優化終點控制,降低鋼中氧含量;優化轉爐造渣工藝,降低轉爐渣量;優化轉爐過程操作,降低轉爐噴濺比例等方面展開一系列的實驗。經過不斷調整優化,項目獲成功,實施后終點碳提高了0.022%,終點錳提高了0.028%,均完成項目目標。根據今年的實際生產量及價格因素計算,該項目共創效578萬元,有效降低了合金生產成本,推動了轉爐冶煉技術水平和操作水平的不斷提高,為集團公司止虧減滑發揮了積極作用。