2020年以來,寶鋼股份寶山基地?zé)掍搹S在投資管理部、設(shè)備部、制造管理部、寶鋼工程等參建單位密切協(xié)同下,上下同欲挑戰(zhàn)極限,從8月25日起連續(xù)奮戰(zhàn)100余天,利用2號高爐大修時機(jī),同步推進(jìn)一、二煉鋼區(qū)域2號、6號連鑄機(jī)改造,一煉鋼澆鑄跨吊車梁系統(tǒng)更新改造等8個重大技改項目及9個年修項目。在改造規(guī)模、施工強度等創(chuàng)建廠以來新高的極限挑戰(zhàn)下,多個項目創(chuàng)出技改“新速度”。從12月1日起,連鑄機(jī)產(chǎn)能已完全釋放并提前按2021年產(chǎn)能增加100萬噸規(guī)模組織生產(chǎn),為寶鋼股份沖刺年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo),快速實現(xiàn)鐵鋼平衡效益提升等打下了堅實基礎(chǔ)。去年9月2號高爐啟動大修,為充分利用高爐大修時機(jī),最大限度解決以往鐵鋼平衡壓力大、關(guān)鍵設(shè)備老化、產(chǎn)能品種提升等難點,結(jié)合智慧制造、超低排放環(huán)保項目改造等實際,寶山基地?zé)掍搹S組織管理、工藝、設(shè)備骨干,對技改項目實施方案、生產(chǎn)施工有序并進(jìn)、鐵鋼平衡高效對接等進(jìn)行了提前策劃與落實。在8個重大技改項目及9個年修項目同步推進(jìn),對生產(chǎn)技改協(xié)調(diào)、項目節(jié)點把控、安全生產(chǎn)落實等造成極大壓力的情況下,寶山基地?zé)掍搹S廠部、分廠、作業(yè)區(qū)、技改項目團(tuán)隊等各級管理、技術(shù)骨干帶頭,建立現(xiàn)場快速響應(yīng)、跟蹤落實管理協(xié)調(diào)機(jī)制,以24小時在線施工技改不停等方式,連續(xù)作戰(zhàn),搶速度、保安全、保質(zhì)量,實現(xiàn)了一煉鋼2號連鑄機(jī)、二煉鋼轉(zhuǎn)爐三電改造等關(guān)鍵技改項目快速完成。一煉鋼2號連鑄機(jī)綜合改造時間緊任務(wù)重,隨著15年多的高負(fù)荷運行,主體設(shè)備老化劣化嚴(yán)重,制約了汽車板等高附加值產(chǎn)品的質(zhì)量品種拓展,智慧化水平也與“四個一律”目標(biāo)有較大差距,以往同類項目改造工期為75天。為無縫對接2號高爐后鐵鋼平衡的迅速恢復(fù),寶鋼股份對寶山基地?zé)掍搹S提出了力爭60天完成的挑戰(zhàn)性目標(biāo)。寶山基地?zé)掍搹S上下齊動員,廠部管理者輪流值班24小時跟蹤,項目團(tuán)隊、作業(yè)區(qū)管理、技術(shù)骨干連續(xù)作戰(zhàn)吃住現(xiàn)場落實推進(jìn),施工參建單位加大人力投入,24小時在線輪班施工,設(shè)備在線拆除、離線拼裝等同步推進(jìn),僅用了59天就完成了改造任務(wù),并創(chuàng)出大型連鑄機(jī)改造的行業(yè)紀(jì)錄,自主集成的機(jī)器人澆鋼智慧化水平大幅提升,能覆蓋80%以上人工作業(yè)功能,國產(chǎn)化比例、人工作業(yè)替代比例等均實現(xiàn)了行業(yè)領(lǐng)先。一煉鋼澆鋼跨吊車梁服役已30多年,期間經(jīng)過多次加固修復(fù),已超疲勞壽命極限,存在安全隱患。本次項目策劃共更換28根吊車梁,最重的28米吊車梁單根重近100噸。在吊車梁制作中,業(yè)主和監(jiān)理全程介入,協(xié)調(diào)解決制作過程中產(chǎn)生的各種技術(shù)、質(zhì)量問題,確保了吊車梁制造的質(zhì)量和進(jìn)度。按以往工期,該跨需要全停10天左右完成改造,將極大影響煉鋼的產(chǎn)能。為了盡可能減少對生產(chǎn)物流的影響,寶山基地?zé)掍搹S策劃邊生產(chǎn)邊技改,分段更換。項目團(tuán)隊反復(fù)論證施工方案,數(shù)易其稿,對工序物流等全過程模擬;實施24小時連續(xù)施工制度,項目團(tuán)隊24小時跟班,及時協(xié)調(diào)處理施工問題;廠部領(lǐng)導(dǎo)和職能組定時檢查工地。在大家努力下,項目停機(jī)改造期間,始終保持至少一臺連鑄機(jī)和模鑄的正常生產(chǎn),二階段施工以不到4天和6天的時間安全、超額完成了公司要求的4天和7天的挑戰(zhàn)性目標(biāo),為公司創(chuàng)造了價值。改造后的吊車梁通過優(yōu)化吊車梁材質(zhì)和結(jié)構(gòu)設(shè)計,安全性大幅度提高,解決了煉鋼安全高產(chǎn)的隱患和瓶頸,更換后的吊車梁預(yù)期壽命是原設(shè)計的2倍以上。近幾年,寶山基地?zé)掍搹S積極響應(yīng)政府對超低排放的改造要求,按照對上海市的承諾,需要在2020年底前完成對一煉鋼二次除塵、氣樓除塵和受鐵除塵的超低排放改造。項目團(tuán)隊對各種超低排放技術(shù)進(jìn)行了反復(fù)比對和評估,確定了將原布袋更換成折疊濾筒的技術(shù)方案。該三套除塵器為煉鋼區(qū)域的關(guān)鍵設(shè)備和上海市環(huán)保監(jiān)控設(shè)備,如果停機(jī)改造,必然影響煉鋼的生產(chǎn)物流,項目團(tuán)隊策劃了逐套逐倉改造的方案,施工難度和安全風(fēng)險較大。受疫情影響,前期的招標(biāo)、合同簽訂耗時較長,導(dǎo)致現(xiàn)場施工時間緊任務(wù)重。通過與職能部門的充分溝通協(xié)調(diào),現(xiàn)場指派專人負(fù)責(zé)安全和進(jìn)度,目前已完成三套除塵器的濾筒更換。項目施工全過程沒有停機(jī),沒有減產(chǎn),成為不停產(chǎn)在線超低排放改造的典型案例。更換后的除塵器排放達(dá)到了預(yù)期指標(biāo),均小于10mg/Nm3,由于濾筒壓差低,系統(tǒng)節(jié)能達(dá)5%以上,從目前獲得的數(shù)據(jù)來看,改造結(jié)果超過了預(yù)期目標(biāo),不單單在減排方面實現(xiàn)了超低排放,同時在節(jié)能方面的表現(xiàn)也很明顯,為后續(xù)推進(jìn)節(jié)能改造提供了新的技術(shù)方向。后續(xù),寶山基地?zé)掍搹S將緊緊圍繞竣工驗收查問題,全力做好后續(xù)尾項整改工作。下階段技改工作將圍繞環(huán)保A級企業(yè)創(chuàng)建的相關(guān)環(huán)保項目,一、二煉鋼高效化生產(chǎn)、安全整改類和智慧制造類項目加強策劃和實施,為生產(chǎn)的高效化、工藝的優(yōu)化完善、環(huán)境保護(hù)的加強、智慧制造的深入推進(jìn)帶來積極影響,促進(jìn)煉鋼整體發(fā)展水平穩(wěn)步提升。
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